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        提高仿毛貢鍛織物織造效率措施

        2005-10-24 00:00:00 來源:全球紡織網(wǎng)


             在噴氣織機(jī)上開發(fā)生產(chǎn)的T/R 70/30 32/23.5  511.5/307 167.5五枚三飛緯面緞紋織物,經(jīng)后整理后,具有仿毛感強(qiáng)、布身緊密厚實(shí)、手感柔滑、彈性好、懸垂性好等特點(diǎn)。其正面(橫貢)平滑細(xì)密、柔軟而富有光澤,是用于女性外衣、裙裝等的高檔面料;反面(直貢)織紋清晰,光澤柔和自然,是男性外衣、褲高檔面料。

        1  試生產(chǎn)存在的主要問題
           

          在噴氣織機(jī)上小量生產(chǎn)時(shí),織機(jī)效率低(僅有55%~600%),產(chǎn)品質(zhì)量差(下機(jī)一等品率僅有40%~50%)。存在的主要問題是:織物緊度大(總緊度達(dá)到105.5%)、織口游動(dòng)大,布面風(fēng)格差,落漿落棉積聚鋼筘處纏結(jié)成條,緯向停臺大,百腳疵點(diǎn)多且不易發(fā)現(xiàn)等。

        2  生產(chǎn)技術(shù)措施
         2.1  改進(jìn)漿紗工藝,提高漿紗質(zhì)量
           

          試生產(chǎn)時(shí),根據(jù)紗粗強(qiáng)力高、滌綸含量大的情況,采用以PVA為主(PVA占62%)加少量變性淀粉的漿料配方,使用“中濃、低粘、中壓”的上漿工藝,以期實(shí)現(xiàn)重被覆、少滲透、貼伏毛羽的目的。但織造中,由于經(jīng)向緊度過大(高達(dá)113%),經(jīng)紗問相互擠壓重疊、摩擦劇烈,在鋼筘處落漿落棉大,積聚受熱后粘結(jié)成條,既影響織造效率又易損壞鋼筘,同時(shí)落漿后,經(jīng)紗再生毛羽重,阻緯嚴(yán)重。
           

          在規(guī)模化生產(chǎn)時(shí),調(diào)整漿紗工藝,采用降低PVA比例(PVA占52%)、加大變性淀粉用量的漿料配方,使用“高濃、中粘、高壓”的上漿工藝。實(shí)現(xiàn)了漿紗干分絞時(shí)撕裂毛羽少,被覆與滲透比例合理,漿紗質(zhì)量優(yōu)良,使織造中落棉落漿大幅度降低,纏結(jié)鋼筘現(xiàn)象得以消除,紗線毛羽也大幅度下降,織造效率明顯提高。改進(jìn)前后漿紗工藝見表l,漿紗質(zhì)量對比見表2。

         2.2 優(yōu)化織機(jī)工藝,解決織口游動(dòng)
           

          由于該品種經(jīng)緯向緊度大(緯向緊度達(dá)到58%),織造中打緯阻力大,若織機(jī)工藝配置不當(dāng),則造成織口游動(dòng),既影響織造效率又使布面外觀質(zhì)量較差。在試制時(shí),采用進(jìn)口噴氣織機(jī)說明書上推薦工藝,使用低后梁、低停經(jīng)架高度的機(jī)后工藝,然而織口游動(dòng)大,布面不平整,雖然采取加 大上機(jī)張力等措施,但收效甚微。通過試驗(yàn)升高停經(jīng)架和后梁,使下層經(jīng)紗張力加大,上層經(jīng)紗張力減小,有利于打緊緯紗,解決了織口游動(dòng)問題。

         2.3 合理引緯工藝,減少百腳疵點(diǎn)
           

          在小批量生產(chǎn)時(shí),出現(xiàn)問斷性無規(guī)律的百腳疵點(diǎn)。在織機(jī)上觀察時(shí)又不易遇見,值車工查布面時(shí)也不易發(fā)現(xiàn)。初始分析認(rèn)為是探緯器不起作用或不夠靈敏,曾更換不同探緯器和設(shè)置不同靈敏度,但效果仍不理想。通過對生產(chǎn)機(jī)臺長期跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)斷緯后所斷緯紗能正常到達(dá)探緯器,而織口中缺半幅緯紗或僅在出口側(cè)缺少量緯紗。為此采取改變引緯時(shí)間,即由原來的90℃~230℃調(diào)整為80°~240°。這樣可使引緯氣壓降低,既能使緯紗正常到達(dá)不出現(xiàn)緯縮疵點(diǎn),又能減少吹斷弱捻處緯紗,從而有效地減少了百腳疵布。織造工藝調(diào)整后效果對比見表3。 


        3  結(jié)束語
           

          通過技術(shù)攻關(guān),采取有效措施,該產(chǎn)品的經(jīng)向停臺由12.81次/10萬緯降低到6.51次/10萬緯,緯向停臺由45.37次/10萬緯降低到22.14次/10萬緯織造,織造效率由55%~60%上升到85%~90%,產(chǎn)量達(dá)到89.8 m/臺•班,下機(jī)一等品率由40%~50%上升到95%左右,入庫一等品率達(dá)到99%以上。用漿成本下降了10%,實(shí)物質(zhì)量得到極大改善,受到客戶好評,為廠創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

         

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